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广西某金属矿通风系统优化方案分析

发表于:2022-12-08 21:10:02 来源:网友投稿


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摘 要:为了解决矿井通风系统目前存在的问题,本文针对广西某金属矿井下通风系统,提出了优化改造方案。通过优化改造可以解决矿井通风系统深部风量不足的问题,提高了矿井通风质量和经济效益。

关键词:矿井通风;系统优化;方案选择

DOI:10.19354/j.cnki.42-1616/f.2016.17.55

一、某矿概况

某矿业公司是集井建、采矿、选矿、冶炼和资源综合利用为一体的有色工业企业。公司始建于1985年,原属国有矿山企业,2004年完成国有企业改制组建有限责任公司。某锑矿是该公司下属一个矿山企业,矿区面积20.617km2,开采深度400m~

10m。矿山C+D级矿石储量11054120.4t,是一个集铅、锌、锑、银多金属矿床。该矿采用平硐、斜井与盲斜井联合开拓,采矿方法采用留矿法,对采空区的管理采取封闭或者自然崩落充填。

二、优化前的通风系统

优化通风系统前,该矿井采用双翼抽出式通风系统,由3#斜井、5#斜井、4#洞、2#洞等四个井洞进风,6#斜井、拉丹口斜井回风。拉丹回风斜井口安装有2台55千瓦主要通风机。矿井总进风量28.56m3/s,总回风量25.12m3/s。优化前的通风系统图如图1。

三、通风系统优化方案的提出

随着采掘作业面的延深,采用原有的通风系统,存在矿井深部用风地点风量不足、通风路线长、通风阻力大、风流短路、漏风严重等现象,通风系统变得复杂,通风成本高,经济不合理。为解决上述问题,该矿提出优化改造通风系统方案,提高矿井通风质量和经济效益,保障矿山可持续发展[1]。

四、通风系统优化方案的选择

有二个较为合理的通风优化方案可供选择:方案一:采用对角集中抽出式通风布置形式。风机安装在4#斜井作抽出式作业,新鲜风流从3#、6#主提升斜井、5#人行天井经井下盲斜井进入到各作业中段。方案二:采用该矿现用的分区通风布置形式,将井下分为东、西两个相对独立的通风系统。东区通风系统采用压入式通风,风机安装在5#井地表作压入式作业,新鲜风流从5#斜井进入井下,经二级2#盲斜井分别进入J7#脉东侧平行脉群的采掘工作面,污风经北端回风天井、220米中段北部运输巷道进入6#斜井排出地表;J7#脉工作面污风经采场回风天井、南二级1#盲斜井、一级盲斜井,220米中段南部通风运输巷道汇入6#斜井排出地表。西区通风系统采用抽出式通风,风机安装在4#斜井地表作抽出式作业,新鲜风流从3#斜井进入井下,经300线上原250米中段主运巷(285米中段需再经天井)进入采掘工作面,或经新开的盲斜井进入工作面,污风由天井经303线上原256米标高探矿坑道,西部盲斜井290米标高原4#斜井主运输巷进入4#斜井排出地表。二个通风系统优化方案优缺点的比较见表1。

从表1比较发现,该矿集中通风方案的优越性要比分区通风方案明显,特别是通风系统风路简单、管理容易、安全可靠性好。为此,采用方案一即集中抽出式通风作为该矿井下通风系统优化方案。在选择好通风系统优化方案后,进一步采取优化措施,一是合理改造矿井通风设施。二是缩短通风回路。三是降低矿井通风阻力,及时修复巷道,清理巷道内的堆积物。

五、优化后的通风系统

优化通风系统后,风流得到了有较控制,减少漏风,风量得到了合理分配,有较保证矿井深部的需风量,达到了安全生产通风要求。经过实测,3#斜井口进风7.73m3/s,5#斜井口进风

11.2 m3/s,6#斜井口进风13.24 m3/s,总进风量达到32.17m3/s,总回风量为29.2 m3/s。优化后的通风系统图如图2。

参考文献:

[1] 王德明.矿井通风安全理论与技术[M].徐州.中国矿业大学出版社,2010.

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